怎样预防磨球除尘布袋着火
luyued 发布于 2011-06-13 13:06 浏览 N 次我公司根据某水泥厂新型干法预热器窑配套的风扫煤磨系统,多次发生磨头起火,并引发煤磨除尘布袋着火事故,扁袋全部烧毁的情况,研究了煤磨除尘布袋着火的原因及预防措施。
一、煤磨系统工艺流程
原煤由提升机送进原煤仓,经圆盘喂料机进磨,在磨内完成烘干,粉磨的半成品煤粉随气流进进粗粉分离器,分离出的粗粉重新进磨,细粉随气流经细粉分离器分离收集,由回转卸料器进进煤粉仓。剩余煤粉随气流经煤磨主排风机后,进进煤磨除尘布袋净化后气体由引风机排进大气,除尘布袋收集的煤粉由螺旋输送机送进煤粉仓。所用烘干热源由一台烧块煤的热风炉提供。热风炉设有挡火墙,热风在进进水平管道之前要经过三面互相垂直的耐火墙(用以进一步沉降未燃尽的灰烬),然后进进煤磨的水平管道。
众所周知,燃烧必须同时具备三个条件:一是有可燃物;二是要有强烈的热源,能使可燃物的温度达到着火点,如达到燃点的高温气流、明火等;三是有足够浓度的氧气。在煤磨工作时,由热风炉产生的热气流,进进煤磨烘干原煤。正常时进磨热风温度不超过350℃,原煤较干或环境温度较高时,温度控制在较低值,一般不会产生事故。为防止在水平管道处积煤燃烧,将原煤进料溜子设计成百叶窗式,并使溜子尽量往磨里伸。几次磨头着火紧急停机后检查发现:在水平管道处有大量的原煤和煤粉以及钢球。在除尘布袋烧毁后我们对整个煤磨系统进行了检查,煤磨到排风机之间所有的管道,未发现积煤现象,在热风到水平管道前的上升管道处有大量的钢球和部分未燃尽的原煤,下料溜子有多处磨穿,出磨上升管道法兰有脱焊现象。经过广泛查证,缜密分析,我们以为:就是由于漏风严重,系统风速不够,不足以将下料溜子破损或变形积留的原煤带走而造成积煤。热风炉设有挡火墙,热风在进进水平管道之前要经过三面垂直的耐火墙,烘干用的热风炉明火很难进进煤磨。之所以在煤磨水平管道产生明火是由于在该处积有一定量的原煤和煤粉,而此处的原煤或煤粉经过长时间的热风烘烤,不断积聚热量,直至达到燃点,形成明火,在后排风机的作用下,明火随着热风进进煤磨,部分遇经钢球及原煤形成的料幕而熄灭,部分经粗粉分离器、细粉分离器,到达除尘布袋,终极酿成事故。
二、起火原因
由于煤磨系统安全的特殊性,很多水泥厂把煤磨系统列为重大危险源点,但不时仍有事故发生。产生事故的原因很多,如进磨气体温度过高,原煤过潮使得下料不畅、管道长时间积煤、煤磨饱磨、研磨体装载过多、挡火墙高度不够以及外界明火的引进等,不同的厂家处理措施也各不相同。我们以为只要严格执行煤磨系统安全技术操纵规程,小心操纵,精心检查,关注工艺设备系统的每一点变化,不少事故还是可以避免的。空调井
从以上的原因分析可知:防止在水平热风管道处积煤可以有效地防止明火的产生。固然原煤进料溜子设计成百叶窗式,并使溜子尽量往磨里伸,但是由于较长时间的使用,磨头钢球的不断冲击,进料溜子变形严重,百叶窗的叶片间距增大,大量原煤由此漏到水平热风管道。要避免这一情况,有两种解决办法:一是改水平管道为较大角度的倾斜管道,使得该处的煤粉能自动滑进煤磨,二是减少进料溜子变形,缩小百叶窗的叶片间距。采用第一种办法至少需10天时间,为了缩短检验工期,减少停产带来的损失,我们采用第二种措施,在变形处焊接一20mm×200mm的薄钢板,补焊下料溜子磨穿部位和出磨上升管道法兰脱焊处。采用此处理方法后,在水平管道处积煤现象大为减少,煤磨系统安全运行。
三、解决办法
本文来自泊头市顺达环保有限公司
单机袋式除尘器的使用说明及维护保养
- 06-25· 消除背部赘肉打造紧致肌
- 06-22· 郑较寻春--水边的阿迪丽娜
- 06-21· 安嘉英(anjiaying)
- 06-20· YE。Life is so beautiful
- 06-20· 中国质检网权威报道 圣恩
- 06-20· 时尚女鞋玫瑰品牌新品
- 06-20· 今天是我的购物节
- 06-20· 三季度鞋子质量抽检 GUE
- 06-20· (转4399论坛)精灵世界杯
- 06-19· [转载]关于我们
- 06-19· 2011年05月23日
- 06-19· 颈环配件康莉女鞋2010中国
- 06-18· 回旋的记忆5
- 06-18· 沉默的六月
- 06-18· 批评家与狂人辩词--评王林
- 06-18· 属于我们的第一桶金
- 06-18· 可爱的阿钒
- 06-18· 王春辰:艺术介入社会--一
- 06-18· 2010年07月09日
- 06-18· 一封90后的我写的随笔。